1、局部貼標產品,無溶劑復合BOPP/VMPET結構,貼標處,厚度較高,收卷后,縱向貼標處墨痕,能否解決?
廣州通澤林華祥:
這是無溶劑復合做貼標產品(如中鹽的包裝袋)較常見的典型特征問題。原因是由于無溶劑膠粘劑“初粘力較低”,復合膜收卷時,膜卷貼標處(有一定厚度)相對壓力太大,而相對的,縱向的標前、標后相對壓力較小造成。因此,用無溶劑復合(尤其是使用雙組分膠)做貼標產品容易或輕或重地出現該現象。
建議做以下方面調整,也許會有所改善:適當減小收卷張力,調整合適的錐度;收卷卷徑不要太大;適當提高上膠量;可以考慮改變復合工藝順序。
四川-李:
減小張力,如果控制不好會產生隧道。這個問題可以適當提高上膠量,會有一定改善,但效果不明顯。
諾德美克吳朝明:
復合初粘力低是主要原因,有一些品牌有推出一些初粘力較高的膠水,可以嘗試。
四川-李:
對于這個問題,我們采取了很多措施,也做過很多實驗,但一直無法解決。
廣州通澤林華祥:
“初粘力低”是無溶劑復合工藝主要特點之一,但不是唯一特點呀!
珠海德燊環保包裝華:
因無溶劑復合初粘力差,收卷張力不可過小,但要控制在合理的范圍需要一定的操作時間。
四川-李:
有一種做法會好些,復合第一遍后立即復合第二遍。讓膠水進行第二次流平。這個原因主要是膠水的初粘力低,在收卷后被擠壓所致。
廣州通澤林華祥:
很好的嘗試,可以驗證一下!
南聯包裝:
其實隧道關鍵還是要控制錐度張力。
四川-李:
膠水同油墨之間的匹配也比較關鍵。
富樂Chunlei:
BOPP和PET都是較為硬質的材料,無溶劑產品的初粘力不足以拉住兩者在貼標處引起凸起的縫隙。高溫熟化、提高涂膠量也許會略好些。
富樂Walton:
對于所提的問題,有兩種理解,一種是在BOPP膜上局部印刷有標簽,而其它大部分空白,對于這種情況,若用BOPP膜上膠易出現上述問題,解決方法可以考慮采用VM-PET上膠,并適當提高涂膠量;另一種理解是,在薄膜外層貼有標簽,對于這種情況不建議采用無溶劑復合。
2、無溶劑復合MAT-BOPP//紙塑產品,使用單組份粘合劑,下機氣泡嚴重。計量、轉移輥溫度80℃,復合溫度30~50℃,張力調整無效;車速40~200m/min均有;膠量2~3.5 g/m2均有。是否有一關鍵點未控制到?
通澤左津津:
針對這個問題,我有以下幾個建議:
(1)卷筒紙本身是否有“單邊”現象,如果有,建議使用調節輥或選用質量好的卷筒紙。
(2)復合膠輥硬度是否合適?減速停機時是否有“打滑”現象。
(3)選擇黏度合適的單組分膠。
針對該問題,我們比較陌生,我們的設備到現在還沒出現這個問題,請大家多多指教,謝謝。
四川-李:
復合溫度提高一些,不知道是否會好些。
通澤左津津:但是現在我們有客戶上膠量只1.5g/m2的,也沒出現這個問題。
四川-李:
應該從膠水選擇、溫度控制上去解決,由于紙張的表面比較粗糙,單組份膠水的粘度一般比較高,不能徹底濕潤紙張。
南聯包裝:
用雙面銅版紙比較合適。
通澤左津津:
我們現在在國內有十余臺紙塑無溶劑復合機在運行,沒碰到該問題。
興海包裝-柴:
溫度再高些是否好一些?紙無掉渣現象。
珠海德燊環保包裝華:
這個問題跟膠水有關,我司在做樣品測試時出現這種情況,膠水的流平性不好,即使增大上膠量也不能完全解決此問題。
四川-李:
我也認為是膠水選擇和溫度工藝控制問題。
珠海德燊環保包裝華:
主要是膠水問題,我們試過。換過一種膠水就好了。
南聯包裝:
我們也調整過工藝。
廣州通澤林華祥:
大家請注意問題“下機氣泡嚴重,調整張力無效”。離開問題去討論,到后天都沒結果。提問者可以與我們聯系,我們愿意派人到現場,大家共同探討解決。
富樂Chunlei:
提高涂膠量如無效,需要換產品試試。
富樂Walton:
這與紙張的表面狀況有關,根據所述情況,很可能是由于紙張表面的孔隙率較高,滲膠太多所致,可以進一步增加涂膠量試試,若無效,建議更換為富樂公司的單組份膠5C5900。
漢高劉少旭:
提高上膠量。溫度控制很重要,用漢高產品70~75℃就可以。開冷卻輥。